0 引言
可編程控制器(PLc)是以微處理器為核心的通用工業(yè)控制裝置,它將傳統(tǒng)的繼電器.接觸器控制系統(tǒng)與計算機控制技術(shù)緊密結(jié)合,集計算機、控制、通訊于一體,具有可靠性高、通用性強、應(yīng)用靈活、易于使用、維修方便、價格便宜等優(yōu)點,為工業(yè)自動化提供r近乎完美的自動控制裝置。
目前,許多企業(yè)和高校實習(xí)工廠的機床和設(shè)備仍采用傳統(tǒng)的繼電器一接觸器控制系統(tǒng)。由于采用物理電子器件和大最而又復(fù)雜的硬接線,使得系統(tǒng)的可靠性差,工作效率低,故障診斷和排除困難,嚴重影響了工廠的生產(chǎn)效率。因此,采用PLC對機床電氣控制系統(tǒng)進行技術(shù)改造,很有益處。本文介紹三面銑組合機床PLC控制系統(tǒng)的設(shè)計和應(yīng)用。
1 三面銑組合機床概述
1.1 組成及其工作過程
三面銑組合機床是用來對Z512W型臺式鉆床主軸箱的Φ80、Φ90孔端面及定位面進行銑銷加工的一種自動加丁設(shè)備。主要由底座、床身、銑削動力頭、液壓動力滑臺、液壓站、工作臺、工件松緊油缸等組成。機床底座上安放有床身,床身上一頭安裝有液壓動力滑臺。工件及夾緊裝置放于滑臺上。床身的兩邊各安裝有一臺銑銷頭,上方有立銑頭,液壓站在機床附近。其加丁動作是按預(yù)定的步驟安排的。操作者將要加工的零件放在液壓動力滑臺(工作臺)的夾具中,在其他準備丁作就緒后,發(fā)出加丁指令。工件夾緊后壓力繼電器動作,滑臺開始快進,到位轉(zhuǎn)工進,同時起動左和右1銑頭開始加工,加工到某一位置,立銑頭開始加工,加工又過一定位置右1銑頭停止,右2銑頭開始加下,加1二到終點三臺電機同時停止。待電機完全停止后,滑臺快退回原位,工件松開,一個自動下作循環(huán)結(jié)束。操作者取下加工好的丁件,再放上未加工的零件,重新發(fā)出加丁指令重復(fù)上述工作過程。
1.2 三面銑組合機床的電氣控制要求
三面銑組合機床有液壓泵、左銑削頭、右銑l削頭、右銑2削頭和立銑削頭五臺電機,均采用三相交流籠型異步電動機,設(shè)計要求如下:
(1)五臺電機均為單向旋轉(zhuǎn)。
(2)機床要求有單循環(huán)自動工作、單動力頭自動循環(huán)丁作、點動三種工作方式,油泵電機在自動加工一個循環(huán)后不停機。
(3)單循環(huán)自動丁作過程。
(4)單動力頭自動循環(huán)工作包括:左銑頭單循環(huán)工作、右1銑頭單循環(huán)工作、右2銑頭單循環(huán)丁作、立銑頭單循環(huán)工作。要求考慮各銑頭單循環(huán)丁作的加工區(qū)間。
(5)點動工作包括:四臺主軸電機均能點動對刀、滑臺快速(快進、快退)點動調(diào)整、松緊油缸的調(diào)整(手動松開與手動夾緊)。
(6)電源、油泵工作、工件夾緊與放松和加工等信號指示。
(7)照明電路
(8)必要的聯(lián)鎖環(huán)節(jié)與保護環(huán)節(jié)。
2 PLC控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計
三面銑組合機床液壓泵、左銑削頭、右銑1削頭、右銑2削頭和立銑削頭的五臺電動機均為單向運轉(zhuǎn),分別由KM1~KM5控制,F(xiàn)U1~FU5做短路保護,F(xiàn)R1~FR5做長期過載保護。
2.1 PLC的外部電路設(shè)計
(1)SB0為加T指令按鈕,SQ1為滑臺原位開關(guān),SQ2為滑臺快進轉(zhuǎn)工進位置開關(guān)。
(2)由轉(zhuǎn)換開關(guān)SA實現(xiàn)三面銑組合機床的單循環(huán)自動工作、單動力頭自動循環(huán)工作、點動三種工作方式的選擇。
(3)由按鈕SB1~SB4分別控制左銑頭、右1銑頭、右2銑頭、立銑頭,且各銑頭的單循環(huán)工作和點動對刀共用同一按鈕。由程序?qū)崿F(xiàn)兩種控制;南位置殲關(guān)SQ3~SQ6分別控制左銑頭、右1銑頭、右2銑頭、立銑頭單循環(huán)丁作的加工區(qū)間。
(4)由按鈕SB5和SB6控制滑臺快進與快退,SB7和SB8控制以實現(xiàn)滑臺的點動調(diào)整和油缸的松緊調(diào)整(手動松開與手動夾緊)。
(5)油泉和各銑頭電動機的長期過載保護FR1~FR5觸點并聯(lián)后接入PLC,可以節(jié)省PLC的輸入點數(shù)。
(6)工件夾緊與放松信號指示(HL1和HL2)、滑臺快進與快退信號指示(HL3和HIA)、滑臺工進信號指示(H15)、液壓泵丁作信號指示(HL6)和各銑頭加丁信號指示(HL7、HL8、HL9和HL10)分別并聯(lián)在相對應(yīng)的電磁鐵或接觸器線圈兩端,可以節(jié)省PLC的輸出點數(shù)。將觸點并聯(lián)后接人PLC,或?qū)⑤敵鰶]備并聯(lián)后接到PLC的同一個輸出端子,可以降低設(shè)備的成本,這些方法被經(jīng)常利用,但必須充分考慮控制系統(tǒng)的可靠性。
(7)由開關(guān)QS控制機床總電源,SAl控制機床的照明EL,且照明電路采用36V安全電壓。岡QS、SAl不參與系統(tǒng)過程循環(huán),故不納入PLC控制系統(tǒng)。
(8)三面銑組合機床進行單循環(huán)自動銑銷加工和單動力頭自動循環(huán)工作時都必須先起動液壓泵再進行后面的操作,即液壓泵與各銑頭之間有順序聯(lián)鎖,且不論哪臺電動機過載,液壓泵與各銑頭電動機全部停止,以保證加丁質(zhì)量,減少故障。進行單循環(huán)自動銑銷加工時還必須有以下聯(lián)鎖:①右1銑頭與立銑頭之間有順序聯(lián)鎖;②立銑頭與右2銑頭之間有順序聯(lián)鎖;③右1銑頭與右2銑頭不能同時工作,有互鎖。
2.2 PLC選型與I/O資源分配
根據(jù)以上設(shè)計可知,該系統(tǒng)有19個輸入點,11個輸出點,由于接觸器與電磁閥線圈所加電壓的種類與高低不一樣,故必須占用PLC的兩組輸出通道,并選擇繼電器輸出型的PLC。通過對機床控制系統(tǒng)輸入、輸出電路的綜合分析,本設(shè)計選擇了兩門子的STEP7—200 CPU226PLC,該機型的輸入點數(shù)為24,輸出點數(shù)為16,完全滿足本設(shè)計中的基本要求。
3 PLC控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計
三面銑組合機床有單循環(huán)自動工作、單動力頭自動循環(huán)工作、點動i種丁作方式,下面以一個自動工作循環(huán)為例分析單循環(huán)自動丁作過程控制。將轉(zhuǎn)換開關(guān)SA扳至“單循環(huán)自動工作”位置,當操作者將要加T的零件放在液壓滑臺的夾具中后(其他準備工作就緒),按下SB0,工件開始夾緊,夾緊后壓力繼電器BP2觸點動作,信號燈HL1亮,滑臺開始快進,信號燈HL3亮,原位開關(guān)SQl復(fù)位;當滑臺壓下S02后轉(zhuǎn)工進,信號燈HL3熄滅,HL5亮,同時起動左和右1銑頭開始加工,信號燈HL7、HL8亮;當加丁到指,定位置,立銑頭開始加工,HL10亮;又過一定位置時,右1銑頭停止,HL8熄滅。右2銑頭開始加工,HL9亮,直到終點三臺電動機同時停止。信號燈HL7、HL9、HLl0全部熄滅,此時,死檔鐵停留,當壓力繼電器BPI觸點動作后滑臺自動快速退回(HL4亮)原位,SQ1受壓,工件松開(H12亮),一個自動工作循環(huán)結(jié)束。
4 結(jié)束語
通過實驗運行結(jié)果表明,將PLC技術(shù)應(yīng)用于三面銑組合機床可節(jié)省大量的電氣元件、導(dǎo)線與原材料,且可靠性高、使用靈活、調(diào)試方便,縮短了設(shè)計周期,減少了維修工作量,提高了加工零件合格率,具有整體技術(shù)經(jīng)濟效益。
(審核編輯: 智匯胡妮)
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